在堿式氯化鋁生產控制指標中,堿度是較重要的指標,是生產控制的主要依據。堿式氯化鋁堿度控制我們做以下分析。
堿式氯化鋁生產所用鋁的主要來源是鋁灰。當鋁灰固定(即鋁的成分固定)時,堿式氯化鋁的堿度控制在規(guī)定的指標,其他指標如氧化鋁含量、pH值、比重等也能滿足要求,因為其他指標與堿度有關。由此可見,控制堿度在生產中是非常重要的。
堿式氯化鋁的堿度(鹽基度)表明堿式氯化鋁產品中存在[OH]。根據絮凝原理,堿基越多,絮凝能力越好。如果堿含量過高,容易形成沉淀,降低產品的絮凝能力,甚至失去穩(wěn)定性。堿度應控制在50-80%之間。由于堿式氯化鋁是由不同經濟基礎的混合物組成,在生產過程中測得的產品堿度是一個平均值,因此在實際生產過程中不應將堿式氯化鋁的堿度控制得過高。據文獻報道,在生產過程中,產品的堿度應控制在65%左右,此時產品的絮凝性能良好。如果堿度控制過高,產品性能不穩(wěn)定,不利于使用和貯存??梢?,堿度與絮凝效果密切相關,是生產過程中的重要控制指標。為了保持一定程度的堿化,必須保持[OH]與[al]的比例不變,產物中[OH]與[a]的量由參與反應的鹽酸和鋁灰中的鋁決定。這樣,堿度的控制轉化為鋁酸比的控制,因此反應應在通過實驗可以得到一定的鋁酸比。
對不同的鋁酸比進行了測試,結果如下:
1。當鋁酸比為1:0.8時,效果較好。堿度60-70%,氧化鋁含量10%以上,酸分解率56-60%。
2。當鋁酸比為1:1時,堿度約為50%,氧化鋁含量較低,酸分解率也較低,約為50%。
3。當鋁酸比為1:0.5時,堿度大于80%,氧化鋁含量也較低,酸分解率約為45%。當灰分中鋁含量較低時,又呈粉狀,反應器底部易結疤,不利于生產運行。
4。根據鋁灰的具體情況,控制較適宜的鋁酸比。根據鋁灰組成的不同,鋁酸比在1:0.75-0.8范圍內上下浮動。
5。根據鋁灰的實際情況和對產品的不同要求,可對控制的鋁酸比進行改造,生產出符合堿度標準的堿式氯化鋁產品。
6。當鋁酸比在1:0.75-0.8范圍內,堿度為65%時,50升反應器的實驗結果相同。并在2000升反應器上應用,達到了堿式氯化鋁堿度控制指標的要求,效果穩(wěn)定可靠。